【压缩机网】近日,蒲县能源公司成功完成空压机系统“以小代大”节能改造项目,通过设备迭代升级与运维模式革新,彻底解决设备空载耗能顽疾,实现能耗精准管控、成本有效压降,以实打实的技改成效,有力助推企业绿色转型、高质量发展。

改造前,蒲县能源公司为保障筒仓空气炮基础用气需求,需24小时启用270kW大型空压机待机运行。设备在停产、非生产时段持续空载运转,无有效作业输出却持续耗电,既造成电力资源严重浪费,又加速设备磨损、抬高运维成本,是企业节能管理的突出短板。
针对这一能耗问题,该公司生产运营部深入现场测算用气负荷,摒弃高耗能大型机组,在筒仓区域部署18.5kW小型专用空压机,精准匹配现场用气需求。同时,革新运行模式,取消全天候常态化运行,依托按需启停机制,跟随物料拉运工况动态启停设备,实现“作业即开机、无作业即停机”的精准供气模式,从源头杜绝无效能耗浪费。

改造完成投用后,节能降本成效显著。数据显示:改造前大型空压机非生产时段月耗电量64800kWh,改造后小型空压机月耗电量仅11100kWh,单月节电53700kWh。按0.55元/kWh电价计算,单月可节约电费约2.95万元,整体经济效益可观。
本次技改实现设备升级与管理提效双向突破,完成了从“粗放供能”到“精准控能”的转变,有效降低生产能耗与设备运维成本。蒲县能源公司表示,将持续深耕精细化管理,聚焦各类设备能耗痛点,持续推进节能技改、工艺优化、管理升级,深挖降本增效潜力,擦亮绿色发展底色。
【压缩机网】近日,蒲县能源公司成功完成空压机系统“以小代大”节能改造项目,通过设备迭代升级与运维模式革新,彻底解决设备空载耗能顽疾,实现能耗精准管控、成本有效压降,以实打实的技改成效,有力助推企业绿色转型、高质量发展。

改造前,蒲县能源公司为保障筒仓空气炮基础用气需求,需24小时启用270kW大型空压机待机运行。设备在停产、非生产时段持续空载运转,无有效作业输出却持续耗电,既造成电力资源严重浪费,又加速设备磨损、抬高运维成本,是企业节能管理的突出短板。
针对这一能耗问题,该公司生产运营部深入现场测算用气负荷,摒弃高耗能大型机组,在筒仓区域部署18.5kW小型专用空压机,精准匹配现场用气需求。同时,革新运行模式,取消全天候常态化运行,依托按需启停机制,跟随物料拉运工况动态启停设备,实现“作业即开机、无作业即停机”的精准供气模式,从源头杜绝无效能耗浪费。

改造完成投用后,节能降本成效显著。数据显示:改造前大型空压机非生产时段月耗电量64800kWh,改造后小型空压机月耗电量仅11100kWh,单月节电53700kWh。按0.55元/kWh电价计算,单月可节约电费约2.95万元,整体经济效益可观。
本次技改实现设备升级与管理提效双向突破,完成了从“粗放供能”到“精准控能”的转变,有效降低生产能耗与设备运维成本。蒲县能源公司表示,将持续深耕精细化管理,聚焦各类设备能耗痛点,持续推进节能技改、工艺优化、管理升级,深挖降本增效潜力,擦亮绿色发展底色。


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