【压缩机网】近日
西气东输二线洛宁压气站
进口燃驱压缩机组控制系统国产化改造项目
顺利完成72小时试运投产
打破国外技术垄断
在核心装备自主可控方面实现
关键技术突破

洛宁压气站3台进口燃驱压缩机组投运超13年,部分卡件老化,辅助系统可靠性下降,进口备件采购周期长,系统维护面临困境。
北方管道公司与储运技术公司合作立项,开展“电驱及燃驱压缩机组控制系统国产化研发与应用”科研工作,项目组历时175天,完成进口燃驱压缩机组控制系统国产化替代,有效扭转长期依赖国外厂商的被动局面。
01 联合攻关 从源头筑牢技术防线01
洛宁压气站常年运行2台压缩机组,站场压力较大。
北方管道公司生产部、技术支持中心、郑州输油气分公司、洛阳作业区与储运技术公司成立联合项目组,从技术路线确定、设计方案审查、进口控制程序解读、系统组态编程到工厂验收测试,各环节严格把关,确保改造后机组平稳运行。

02 三轮审查45天精雕细琢“零缺陷”
燃驱机组控制系统容错率为零,任何疏漏都可能引发严重后果。
项目组建立45天三轮审查机制,确保万无一失。
第一轮“单兵自查”,筛查参数错误与逻辑缺陷;
第二轮由项目组技术成员开展“联合评审”,确保控制策略与现场工况严丝合缝;
第三轮“专家会诊”,从安全性、稳定性、响应速度三个维度审核,确保成品“零缺陷”出厂。
03 严苛测试工厂验收测试验证国产实力
2026年4月上旬,项目组全程参加国产化控制系统出厂验收测试。

期间,项目组搭建“全物理+半仿真”复合测试环境,对国产化控制系统进行硬件和软件的反复全面测试,对机柜内的接线端子、模块通道及继电器回路进行100%硬件通断与信号精度校验,确保信号畅通。
同时,利用仿真功能模拟现场各类工况与极端边界条件,对转速控制、防喘振保护、紧急停机等关键功能进行“沙盘推演”,不仅验证国产硬件的高可靠性,更通过逻辑仿真充分验证控制策略的安全性,以实打实的数据证明国产系统已具备完全替代进口系统的实力。
04 决战现场30天安装调试一次点火成功
2026年4月22日,国产化控制机柜运抵洛宁压气站现场后,项目组精心编制施工方案,针对每个作业环节的风险制订细致的防控措施与应急预案。
安装调试期间,项目组从容应对工期紧张、作业环境复杂等挑战,有力完成机柜拆装、电缆接线、I/O通道逐点核对、单体设备测试、联锁逻辑测试、校验盘车测试等现场调试过程。
投产试运期间,项目组组织开展试运投产方案审查,逐一严格检查确认现场试运条件。
5月20日,洛宁压气站燃驱压缩机组国产化控制系统正式启机进行带载试运,完成各转速下的运转、喘振功能等测试。
5月23日,圆满完成72小时投产试运,机组整体运行平稳。
一次启机成功、一次点火成功、一次加载成功。175个日夜步步为营,胜利水到渠成。
自主可控国产化系统三大优势凸显05
相比原进口系统,国产化系统在三方面实现全面提升:
硬件安全上,CPU、通讯及I/O模块采用三重表决与双冗余设计,通讯架构以三重化高速总线替代私有协议,最大限度降低故障停机风险;
操作体验上,人机画面全面汉化,新增启机时序图及阀门状态动态显示,实现异常停机一键溯源;
运维成本上,统一4套控制器硬件型号与软件平台,精简备件种类,依托国产技术力量实现故障排查与维保的本地化快速响应。
【压缩机网】近日
西气东输二线洛宁压气站
进口燃驱压缩机组控制系统国产化改造项目
顺利完成72小时试运投产
打破国外技术垄断
在核心装备自主可控方面实现
关键技术突破

洛宁压气站3台进口燃驱压缩机组投运超13年,部分卡件老化,辅助系统可靠性下降,进口备件采购周期长,系统维护面临困境。
北方管道公司与储运技术公司合作立项,开展“电驱及燃驱压缩机组控制系统国产化研发与应用”科研工作,项目组历时175天,完成进口燃驱压缩机组控制系统国产化替代,有效扭转长期依赖国外厂商的被动局面。
01 联合攻关 从源头筑牢技术防线01
洛宁压气站常年运行2台压缩机组,站场压力较大。
北方管道公司生产部、技术支持中心、郑州输油气分公司、洛阳作业区与储运技术公司成立联合项目组,从技术路线确定、设计方案审查、进口控制程序解读、系统组态编程到工厂验收测试,各环节严格把关,确保改造后机组平稳运行。

02 三轮审查45天精雕细琢“零缺陷”
燃驱机组控制系统容错率为零,任何疏漏都可能引发严重后果。
项目组建立45天三轮审查机制,确保万无一失。
第一轮“单兵自查”,筛查参数错误与逻辑缺陷;
第二轮由项目组技术成员开展“联合评审”,确保控制策略与现场工况严丝合缝;
第三轮“专家会诊”,从安全性、稳定性、响应速度三个维度审核,确保成品“零缺陷”出厂。
03 严苛测试工厂验收测试验证国产实力
2026年4月上旬,项目组全程参加国产化控制系统出厂验收测试。

期间,项目组搭建“全物理+半仿真”复合测试环境,对国产化控制系统进行硬件和软件的反复全面测试,对机柜内的接线端子、模块通道及继电器回路进行100%硬件通断与信号精度校验,确保信号畅通。
同时,利用仿真功能模拟现场各类工况与极端边界条件,对转速控制、防喘振保护、紧急停机等关键功能进行“沙盘推演”,不仅验证国产硬件的高可靠性,更通过逻辑仿真充分验证控制策略的安全性,以实打实的数据证明国产系统已具备完全替代进口系统的实力。
04 决战现场30天安装调试一次点火成功
2026年4月22日,国产化控制机柜运抵洛宁压气站现场后,项目组精心编制施工方案,针对每个作业环节的风险制订细致的防控措施与应急预案。
安装调试期间,项目组从容应对工期紧张、作业环境复杂等挑战,有力完成机柜拆装、电缆接线、I/O通道逐点核对、单体设备测试、联锁逻辑测试、校验盘车测试等现场调试过程。
投产试运期间,项目组组织开展试运投产方案审查,逐一严格检查确认现场试运条件。
5月20日,洛宁压气站燃驱压缩机组国产化控制系统正式启机进行带载试运,完成各转速下的运转、喘振功能等测试。
5月23日,圆满完成72小时投产试运,机组整体运行平稳。
一次启机成功、一次点火成功、一次加载成功。175个日夜步步为营,胜利水到渠成。
自主可控国产化系统三大优势凸显05
相比原进口系统,国产化系统在三方面实现全面提升:
硬件安全上,CPU、通讯及I/O模块采用三重表决与双冗余设计,通讯架构以三重化高速总线替代私有协议,最大限度降低故障停机风险;
操作体验上,人机画面全面汉化,新增启机时序图及阀门状态动态显示,实现异常停机一键溯源;
运维成本上,统一4套控制器硬件型号与软件平台,精简备件种类,依托国产技术力量实现故障排查与维保的本地化快速响应。


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